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15噸啤酒廠設備糖化系統生產精釀啤酒如何進行麥汁過濾

2026-01-26
5次

  15噸啤酒廠設備糖化系統生產精釀啤酒如何進行麥汁過濾。對于啤酒生產廠家而言,麥汁過濾是非常重要的生產流程,今天濟南中釀機械設備有限公司的小編就為您具體介紹一下啤酒廠設備如何進行麥汁過濾吧。

  在15噸啤酒廠設備糖化系統中進行麥汁過濾是精釀啤酒生產的關鍵環節,直接影響麥汁的澄清度、收得率及后續發酵質量。以下從過濾前準備、過濾工藝控制、設備操作優化、異常處理及效率提升五大方面,系統闡述麥汁過濾的核心技術要點:

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  一、過濾前準備:確保麥糟層質量

  糖化終點控制

  碘檢合格:糖化結束后取麥汁樣,滴加碘液確認無淀粉反應(藍色消失),確保糖化徹底。

  麥糟狀態:麥糟應呈松散顆粒狀,無結塊或糊化現象,否則需調整糖化溫度或時間。

  麥糟層構建

  靜置時間:糖化結束后,將麥汁與麥糟混合物轉移至過濾槽,靜置20-30分鐘,使麥糟自然沉降形成均勻濾層。

  耕刀操作:若使用耕刀系統,在靜置前低速攪拌(5-10 rpm)1-2分鐘,打破麥糟表面氣泡,促進沉降。

  預過濾沖洗

  噴淋水溫度:用75-78℃熱水噴淋麥糟層表面,軟化表層麥糟并沖洗掉表面雜質。

  水量控制:噴淋水量為麥糟體積的10-15%,避免過度沖洗導致麥糟層塌陷。

  二、過濾工藝控制:精準調控參數

  頭道麥汁過濾

  流速控制:初始流速控制在0.5-0.8 m3/h,待麥汁澄清后逐漸提升至1.2-1.5 m3/h。

  壓力管理:過濾槽內壓力維持在0.02-0.05 MPa,避免高壓導致麥糟層壓實或麥汁渾濁。

  麥汁濃度監測:頭道麥汁濃度應接近目標沸終濃度(如12°Bx),若濃度偏低需延長過濾時間。

  洗糟水過濾

  分段洗糟:

  第一次洗糟:用75-78℃熱水,流速1.0-1.2 m3/h,提取約60%殘留糖分,麥汁濃度降至4-5°Bx。

  第二次洗糟:用78-80℃熱水,流速0.8-1.0 m3/h,提取剩余糖分,麥汁濃度降至1°Bx以下時終止過濾。

  洗糟水用量:總洗糟水量為麥糟體積的2.5-3倍,避免過度洗糟導致多酚溶出。

  麥汁澄清度控制

  濁度標準:過濾后麥汁濁度應≤5 EBC(歐洲濁度單位),可通過目視檢查(無可見懸浮物)或濁度儀快速檢測。

  輔助澄清:若麥汁渾濁,可添加0.1-0.2 g/hL的硅藻土或卡拉膠,但需控制用量以避免影響啤酒風味。

  三、設備操作優化:提升過濾效率

  過濾槽設計改進

  篩板選擇:選用孔徑0.6-0.8 mm的不銹鋼篩板,平衡過濾速度與麥汁澄清度。篩板應平整無變形,避免局部漏糟。

  耕刀系統:配置可調節高度的耕刀,過濾過程中定期低速攪拌(每15分鐘一次,每次1分鐘),防止麥糟層板結。

  噴淋裝置:采用多孔噴淋頭或旋轉式噴淋臂,確保洗糟水均勻覆蓋麥糟層,避免局部沖刷過度。

  自動化控制升級

  流量與壓力聯動:通過PLC系統實時監測過濾流速和壓力,自動調整洗糟水流量或耕刀轉速,保持過濾穩定性。

  濃度在線檢測:安裝在線濃度儀,實時反饋麥汁濃度,指導洗糟終點判斷。

  四、異常處理:解決常見過濾問題

  麥糟層塌陷

  原因:洗糟水溫度過高、流速過快或麥糟層過薄。

  解決方案:降低洗糟水溫度至75℃以下,減緩流速至0.8 m3/h,并補充少量新鮮麥糟重建濾層。

  麥汁渾濁

  原因:麥糟層不均勻、洗糟水硬度過高或過濾時間過長。

  解決方案:重新耕刀并靜置麥糟層,改用軟水洗糟,或添加澄清劑輔助過濾。

  過濾速度過慢

  原因:麥糟層壓實、篩板堵塞或糖化不徹底。

  解決方案:低速攪拌麥糟層,清理篩板雜質,或延長糖化時間確保淀粉完全轉化。

  五、效率提升與成本控制

  熱能回收利用

  將過濾后的洗糟水(溫度約70-75℃)通過熱交換器預熱下一批次糖化用水,減少蒸汽消耗。

  麥糟資源化

  過濾后的麥糟含水量約75-80%,可通過螺旋壓榨機進一步脫水至60%以下,作為飼料或生物質燃料銷售,增加副產品收益。

  數據化管理

  記錄每次過濾的麥汁收得率、過濾時間、洗糟水量等參數,分析不同麥芽品種或工藝條件下的過濾效率,持續優化操作。

  實施效果與案例

  某15噸精釀啤酒廠優化案例:

  通過將過濾槽篩板孔徑從1.0 mm縮小至0.7 mm,麥汁濁度從8 EBC降至3 EBC,啤酒非生物穩定性顯著提升。

  引入自動化流量控制系統后,過濾時間縮短25%,麥汁收得率提高3%(從92%提升至95%)。

  關鍵指標:

  優化后頭道麥汁過濾時間≤45分鐘,洗糟總時間≤90分鐘。

  麥汁收得率≥94%,多酚含量≤150 mg/L,符合精釀啤酒高品質要求。

  重大機遇:預計今年內出臺精釀啤酒標準和相關法規,新政策將接軌歐美現行政策,今后小型精釀啤酒廠灌裝啤酒可正式走向市場,精釀啤酒行業將會迎來健康發展的機遇!

  濟南中釀機械設備有限公司是一家集研發、生產、銷售于一體的發酵裝備制造企業。公司總部位于美麗的泉城濟南,生產園區位于山東省德州市三唐工業園,公司始終致力于專業為客戶提供包括啤酒、果酒、葡萄酒、白酒、蒸餾酒等領域內的項目咨詢、工藝研發、應用化設計、裝備制造、工程服務、售后維護等一站式服務,您的滿意就是我們的追求。中釀設備出口美國、加拿大、德國、巴西、澳大利亞、北歐、非洲、南美等多個和地區。


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